关于加氢触媒化学清洗方法论文(精选3篇)
关于加氢触媒化学清洗方法论文 篇一
标题:加氢触媒化学清洗方法的原理与应用
引言:
加氢触媒是一种常用于化学反应中的催化剂,但长期使用后往往会因为积碳或其他杂质的堆积而导致催化剂活性下降。为了恢复加氢触媒的活性,化学清洗方法被广泛应用于加氢触媒的修复和再生过程中。本文将对加氢触媒化学清洗方法的原理与应用进行探讨。
方法原理:
加氢触媒化学清洗方法主要通过使用酸性或碱性溶液与催化剂表面的杂质物发生化学反应,使其溶解或转化为易于清除的物质。酸性清洗方法一般使用稀硫酸或盐酸等溶液,通过酸的腐蚀作用将积碳或其他杂质溶解。碱性清洗方法则使用氢氧化钠或氨水等碱性溶液,通过碱的中和作用将酸性杂质中和溶解。此外,还可以通过氧化剂的使用,如过氧化氢或高锰酸钾等,使杂质发生氧化反应,进而清除。
应用案例:
加氢触媒化学清洗方法在石油炼制、化工生产及环境保护等领域都有广泛的应用。以石油炼制为例,加氢触媒在催化裂化、加氢脱硫等过程中往往会因为积碳而失去活性,影响产品质量和产能。通过使用化学清洗方法,可以有效地去除积碳,恢复催化剂活性,延长使用寿命。类似地,在化工生产中,加氢触媒的清洗也是关键的一步,可以有效地去除杂质,提高反应效率。此外,加氢触媒化学清洗方法还可以用于废水处理和废气净化等环境保护领域,通过清洗废气中的有害物质或处理废水中的有机污染物,达到净化环境的目的。
结论:
加氢触媒化学清洗方法是一种有效的催化剂修复和再生方法,通过使用酸性或碱性溶液与催化剂表面的杂质物发生化学反应,可以有效地去除杂质,恢复催化剂活性。该方法在石油炼制、化工生产和环境保护等领域都有广泛的应用,对提高产品质量、增加产能和净化环境具有重要意义。
关于加氢触媒化学清洗方法论文 篇二
标题:加氢触媒化学清洗方法的优化与发展趋势
引言:
加氢触媒化学清洗方法是一种常用的催化剂修复和再生方法,但目前仍存在着一些问题和挑战。为了进一步优化清洗方法的效果和提高催化剂的修复效率,研究人员不断探索新的技术和方法。本文将对加氢触媒化学清洗方法的优化与发展趋势进行探讨。
方法优化:
加氢触媒化学清洗方法的优化主要包括改进清洗剂的配方和浓度、优化清洗条件和增加辅助清洗手段等。改进清洗剂的配方和浓度可以通过选用更有效的酸碱溶液或添加辅助剂来提高清洗效果。优化清洗条件包括温度、压力和清洗时间等参数的调整,以获得更好的清洗效果。此外,增加辅助清洗手段,如超声波清洗、微波清洗和电化学清洗等,可以进一步提高清洗效率。
发展趋势:
随着科学技术的不断进步和催化剂修复技术的不断发展,加氢触媒化学清洗方法也在不断演化和发展。未来的研究重点将放在以下几个方面:一是探索新的清洗剂和辅助剂,以提高清洗效果和减少环境污染;二是研究新的清洗技术和设备,如超声波清洗、微波清洗和电化学清洗等,以提高清洗效率和降低能耗;三是深入研究清洗过程中的反应机理和动力学,以指导清洗条件的优化和清洗效果的预测。
结论:
加氢触媒化学清洗方法的优化与发展是催化剂修复和再生领域的研究热点。通过改进清洗剂的配方和浓度、优化清洗条件和增加辅助清洗手段等方法,可以提高清洗效果和修复效率。未来的发展趋势包括探索新的清洗剂和辅助剂、研究新的清洗技术和设备,以及深入研究清洗过程中的反应机理和动力学。这些研究将为加氢触媒化学清洗方法的进一步优化和应用提供重要的理论和实践基础。
关于加氢触媒化学清洗方法论文 篇三
由于焦化厂煤种的变化、化产运行的不正常等因素往往导致焦炉气中夹带较多的苯、焦油、萘等物质,随着运行时间的延长,活性炭就会达到饱和,不能很好的起到过滤作用,这些杂质进入预加氢触媒床层,使触媒结块,阻力增加,活性下降,直至失效。根据焦油溶于碱等特性,技术人员提出了加氢触媒碱液清洗的方法。清洗后的触媒可正常使用2个月后再行清洗,清洗3次后触媒才完全失效,失去活性,按此方案一槽触媒清洗3次,可以延长6个月的使用寿命,为公司的安全生产及生产成本的控制都有着相当大的作用。
1、主要工艺过程
从化产工段来的焦炉气携带有大量的苯、焦油、奈等杂质,经过滤器除去杂质后进入转化工段的冷热交换器、原料第一预热器、原料第二预热器预热后进入脱硫系统的预加氢和加氢槽,在触媒的作用下将焦炉气中的有机硫大部分转化成无机硫,然后进入铁锰脱硫槽将绝大部分硫脱除。再进入二级加氢槽进一步加氢转化,最后经氧化锌脱硫槽脱硫,使焦炉气中硫0.1ppm,送至转化工段。
2、工艺问题
因煤化公司原煤配比的调整,送往我公司的焦炉气成分各项指标明显上升,期间的焦油、萘等顽固性成分通过我公司活性炭过滤器进行处理后,仍部分进入精脱硫铁钼预加氢槽,使焦油包裹于触媒表面,也就是我们所说的结碳现象,长时间运行,使得铁钼预加氢槽的阻力上升,使触媒丧失应有的活性,一段时间后除阻力上涨外,进出口硫化氢几乎不变,并且从冷热交换器到原料气第二预热器后这段流程的阻力增加,最高压差达了0.4MPa以上。停车开槽检查发现槽里的触媒大量结块,而且触媒比装填时高出了50cm,瓷球已经顶到了气体分布器。卸出触媒发现触媒颗粒间填满了碳末和杂质,整槽触媒结碳高度已超过总高度的四分之三,只有最底下60—70cm范围触媒无粘联,仍颗粒分明。
我们对扒出的加氢触媒进行分析后,发现他仍存在活性,遗弃实为可惜,加氢触媒的使用寿命设计指标为0.5年,然而,我公司现有的工况只能维持 3个月的生产铁钼预加氢的触媒就失去了活性,针对该问题,我们认为如果能去除触媒表面附着的焦油等杂质,也许会恢复一点触媒的活性,因此为公司节约生产成本。
3、工艺问题处理
根据该问题,以及焦油溶于碱等特性,我们提出了加氢触媒碱液清洗的方法。
(1)正常情况下,铁钼预加氢槽为1开1备,因此我们的方案可以在线实施,不影响正常的系统生产。待需清洗触媒槽切除系统后,进行置换,安全扒出触媒。
(2)清洗触媒需事先准备80×160×100的水槽2个,加入脱盐水和纯碱,配成浓度为5%的碱液,然后通入蒸汽将碱液加热后加入结碳的触媒,浸泡10分钟后搅拌捞出,摊平晾干,以此类推将结碳触媒全部清洗晾干。
(3)晾干后的触媒需要除去掉落的杂质,就
需要过筛筛去粉尘。(4)重装触媒,并需用二硫化碳重新硫化。
(5)并入系统运行。
3.1 加氢触媒清洗流程如图1所示
3.2 加氢触媒清洗要点
(1)碱液的制备。要求配碱浓度为5%,每槽清洗完就需重新配碱,直至所有触媒清洗结束。
(2)清洗容器的选择。我们采用800×1600×1000的两个槽同时清洗,速度快,且易于操作。
(3)清洗地点的选择。清洗地点可选择离水源较近,且排水比较方便的开阔地带。
(4)清洗时的温度控制。高温有易于顽固性成分的溶解,因此在碱液中通入蒸汽,提高碱液温度,是本方案操作的关键,它易于附着物的有效脱落。
(5)清洗过程中的搅拌。该操作不仅能使触媒充分与碱液接触,而且搅拌还有利用脱除触媒表面大颗粒成分。
(6)清洗后的干燥。该触媒属易氧化触媒,清洗结束后最好选择自然干燥,干燥后及时筛灰后给予氮保,以防长时间暴露空气中使触媒氧化而影响活性。
3.3 清洗注意事项
(1)配碱时需保证碱液浓度在5%左右,否则,碱浓度过高会影响触媒活性,过低则清洗不彻底。
(2)每次配好碱需作分析,碱液合格后再清洗。
4、加氢触媒清洗后的效果及效益
清洗后的触媒可正常使用2个月后再行清洗,一般情况清洗后的触媒仍能正常使用2个月,清洗3次后触媒才完全失效,失去活性,按此方案一槽触媒清洗3次,可以延长6个月的使用寿命。
一槽铁钼加氢触媒的价格为38.4万元,按不清洗之前3个月就需更换,然而清洗后还可延长6个月的使用寿命,那么每年可为公司节约生产成本76.8万元。
该问题的解决,我们曾想到在源头进行根除,即增加活性炭过滤器,以提高气体的净化度,然而,治标不治本,即使增加过滤器,但顽固性成分仍会通过过滤器进入铁钼加氢槽。
同时,我们也利用停车时间对过滤器至铁钼加氢槽之间的管道、设备进行清洗,然而,这种清洗必须借助停车的机会才能完成,没有可选性。如果非要清洗就必须系统停车。
因此,通过各种方案的对比,我们认为在线碱洗触媒的方法简单而不影响生产,并且能从根本上解决问题的所在,为公司的安全生产及生产成本的控制都有着相当大的作用。